00PCS的实物。依账找料,无账的就可能这样被漏掉。
改善的初步方案:⑴DDGG与EEBB物料分开后,储位不够,拟议在保税仓中移出位置来再安装一个3栏5层各6储位的物料架,可以新增90个储存位置。材料是现存的,计划在30日前安装完成。//⑵完善储位管理,清理清顺之后,下次的盘点卡和盘点清册就可以按储位为第一优先来排序,实际盘点也以储位来循序进行。清册和盘点卡的顺序与储位的排列一致了,就能更好地解决漏盘现象。//⑶下次,盘点清册交给初盘人和复盘人各一份,各自分开填写数量,再并在一起核对差异,对不同的项目重新盘过,再请人抽盘。
跟进措施:29日晚上已经将新料架搭建完成,部分物料已经上架。/储位改善要持续进行,计划五月分出专人来专责进行相关的具体事项。
【3】分账:这是本次盘点特有的难点,也是最为急迫需要解决的重点,项目多而杂:盘点前的账目就因为系统的多次重计与实际出入较大,这次分开DDGG和EEBB的料账,是以EEBB账面上这些不是很真实的数量为准的,造成分开后,太多的物料归到EEBB,而DDGG的料件在账面上大量归零,对供料和产销形成重大影响,不得不重新分账分料来应对。
改善的初步方案:经紧急会商,议定盘点之后的重新分料分账,必须得有采购物管和厂长或胡副理三方会签才可以进行,而且重新分账的同时,相应的物料必须要立即挪移。//重新分料账也是盘点作业的一部分,是调账的第二步。
物管立即填写欠料表,书面通知生管中心安排尽补入,29日一天就写了近百项。//物管的各位责任人,立即将工作的重心转移到这项工作上来,最快速地逐项解决,尽最大努力,不耽误现场生产。
跟进措施:DDGG与EEBB的料分清之后,严格按照“供料作业SOP”和“收料作业SOP”的规定执行。
后续要完善的方向:
▉更快:快就是省。最贵的不是物料,也不是人力,还不是技术,而是时间。因为快不起来,加班时间超长,人员疲惫不堪,影响到盘点效果。这次盘点,因为定量不准,所有的零件全部过秤,是最慢最累的根本原因。
细则:减少搬运,避免全部称重计量是关键
●厂商来料,就要将DDGG与EEBB分开。
●资料打印,改针式打印为喷墨打印。
●推广快速取样方法,并写成SOP。
●重新统一定量标准,统一扣重标准。
●制程,厂商和物管都纳入定量管制。
●重新测定换算率,盘点时不必取样。
▉更准:把标准定位得更合理,也是准确的一部分。比如料账合一的标准,是不是可以将分开定位于:细小轻薄的,百不失一;车心类,千分之一;花鼓类,万无一失。
细则:★统一换算率公式=1000G/平均单重
★平均单重的测量,要求取重不少于1千克,取数不少于100PCS。
★换算率统一精确到千分位。
★五月底之前,更新ERP系统换算率。
★电子秤的使用保养责任到人。
▉更容易:
▼配合改制令派工为改走途程派工的重大改变,比照合同余料的算法,建议将现场存料的盘点,回归到原材料来计量——依照车心组和冲床组的将车心类回归到盘丸直棒
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